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220kV线路故障分析和处理

220kV线路故障分析和处理   一、事故经过及恢复过程   2008年12月6日甲、乙两座220kV变电站均按正常运行方式运行,各站用电负荷无明显波动,站内设备无问题。14时30分,甲220kV变电站铁轧Ⅰ线2211开关掉闸,母联开关2245掉闸。同一时间,乙220kV变电站铁轧Ⅰ线2214开关掉闸,母联开关2245掉闸。事故发生以后甲、乙两座220kV变电站第一时间报告给调度。经过现场检查,线路及高压设备无损坏。17:50乙站合2214开关、2245开关;17:55甲站合2211开关、2245开关。恢复送电后两变电站运行一切正常。   二、事故分析   1、系统当时的运行方式   (1)甲变电站   曹铁Ⅰ线经2214开关上220kV4#母线,曹铁Ⅱ线经2213开关上220kV5#母线,2245母联在合位,铁轧Ⅰ线经2211开关上220kV5#母线,铁轧Ⅱ线经2212开关上220kV4#母线。   (2)乙变电站   曹轧Ⅰ线经2212开关上220kV4#母线,曹轧Ⅱ线经2211开关上220kV5#母线,2245母联在合位,铁轧Ⅰ线经2214开关上220kV4#母线,铁轧Ⅱ线经2213开关上220kV5#母线。   2、现场调查分析   事故发生后,经多方人员对现场认真勘查发现,在甲站外、铁轧Ⅰ线架空线路下方有一辆吊车正在施工。经联合检查小组询问得知:在吊装过程中,吊臂曾与220kV铁轧Ⅰ线架空线路A相之间产生巨大的放电声响。此外,发现距铁轧Ⅰ线3#杆塔15米处架空线A相有轻微弧光灼闪痕迹。联合检查小组初步认定是由于线路对该吊车放电,导致事故发生。   3、保护动作的原因及正确性   我方对铁轧Ⅰ线两开关(甲站2211、乙站2214)及两站2245母联开关配套的保护、录波装置内的故障动作报告及故障波形做出分析,得出故障电流流向如附表一所示,具体分析内容如下:   (1)从甲站RCS-931AML、CSC103B的动作报告及故障录波装置中综合得出:   保护装置启动的确切时间为2008年12月6日14:30:52:835。以此为0时刻(原点),11ms时刻电流差动保护A相动作元件启动、2211开关A相跳闸,60ms时刻启动A相重合闸,故障切除。   故障差动电流、制动电流二次值分别为4.844A、0.9297A(CT变比2500/1),满足电流差动保护动作方程(Icd>0.75Ir且Icd>Ih(0.4A)),可以实现选相跳闸,电流差动保护动作跳开2211开关A相为正确行为。   608ms时刻,RCS-931AML装置中开入量变位,启动闭重三跳。此动作行为是由于本装置中投入了“非全相故障闭重”控制字而造成,是正常逻辑行为。   89ms时刻,CSC103B单相重合闸启动,590ms时刻,A相重合闸动作,重合延时与保护中整定的单相重合闸时间(0.5s)基本吻合,亦为正确动作行为;但故障并未消失,两套装置中各种保护相继动作(电流差动保护、距离加速、零序加速等),其中RCS-931AML电流差动反应最快,在652ms时刻,保护再次动作跳开2211开关ABC三相。故障相别为A相,故障相电流二次值为2.86A,故障零序电流二次值为2.80A。其中:   1)单相重合于故障线路时,RCS-931AML装置中重合后加速跳闸的保护有距离加速和零序加速。根据该装置的特性:经60ms零序加速跳闸。   由动作报告可知:2211开关于640ms时刻重合出口,698ms零序过流加速段动作,且故障零序电流二次值为2.80A,远大于零序过流加速定值0.15A。故零序加速跳闸符合逻辑。由此得出,2211开关于638ms时刻重合出口,668ms距离加速段动作。且装置中的“三重加速Ⅱ段距离”、“三重加速Ⅲ段距离”控制字均为投入,故距离加速跳闸亦符合逻辑。   2)单相重合于故障线路时,CSC-103B装置中重合后加速跳闸的保护为距离Ⅲ加速。由于装置投入了瞬时加速距离Ⅲ段控制字和加速零序Ⅳ段控制字,根据该装置的特性:重合于接地故障后,加速距离Ⅲ段瞬时动作,加速零序Ⅳ段带100ms延时跳闸。此特性从动作报告中可以的到证实:590ms重合闸出口,682ms瞬时加速距离Ⅲ段动作切除故障,延时100ms的加速零序Ⅳ段未动作而返回。   (2)从轧钢站RCS-931AML、CSC103B的动作报告及故障录波装置中综合得出:   通过分析轧钢站RCS-931AML、CSC103B的动作报告及故障录波文件,发现轧钢站这三个装置的动作内容、动作顺序、动作逻辑关系和铁钢站基本一致,均对故障做出正确反应,符合逻辑。   (3)从铁钢、轧钢站RCS-923C装置的动作报告及故障录波装置中的故障波形综合得出:   1)铁钢站2245

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