双闭路联合水泥粉磨系统优化改造.docx

双闭路联合水泥粉磨系统优化改造.docx

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE 1 PAGE 1 双闭路联合水泥粉磨系统优化改造 X省南方水泥有限公司所属企业X省红火水泥有限公司两台水泥粉磨生产线于20XX年元月投入运行,该系统由Φ4.2×13m水泥磨+RP170-120辊压机+VRP1000V型分级机+0-sepaN-4000高效水平涡流选粉机组成的双闭路辊压机联合水泥粉磨工艺。X省红火水泥有限公司于20XX年7月至20XX年1月与洛阳福斯特机械设备有限公司合作有计划分批次对2#水泥磨系统进行了改造,实现较好技改效果。 X省红火水泥有限公司2#水泥磨系统生产P.O42.5水泥台时产量由改造前的171.46t/h提高到224.17t/h,提高了52.71t/h;吨水泥工序电耗由改造前的36.65kwh/t降低到32.17kwh/t,下降了4.48kwh/t;出厂水泥标准稠度需水量由改造前的27.03%下降为26.1%,下降了0.93%。 与此同时成功创新开发了国内外独一无二的辊压机双闭路联合粉磨优化工艺,该工艺将辊压机联合粉磨工艺、半终粉磨工艺和FST高产微细水泥磨的技术优势有机结合,使得粉磨系统的增产节能与优质水泥的生产兼顾兼得。特殊是相对于目前国内采用的其它工艺而言具有投资省、工艺流程更合理、水泥需水量可控可调的特点。 一、技改前的基本状况: 原水泥粉磨系统采用的是国内水泥企业较为普遍的双闭路联合粉磨工艺,工艺流程图,见图1。 图1技改前双闭路联合水泥粉磨系统工艺流程图 1、技改前主要设备见表1 2、生产P.O42.5水泥配比 熟料:76.8%氟石膏:4.8%矿渣:6.8%石灰石:7.5%焙烧煤矸石:4.2%助磨剂:0.054% 二、系统存在的主要问题 参照国内其他厂家的经验,检查X省红火水泥有限公司2#水泥磨系统实际状况,该系统中主要存在以下缺陷: 1、磨机内部隔仓板、出口篦板堵塞严重,磨内通风较差。粉磨物料比表面积从磨头的150m2/kg到出磨只有210m2/kg,只增加了60m2/kg,平均每米只增加了4.8m2/kg,明显粉磨效率是比较低的。 2、从辊压机预磨系统的旋风收尘器入磨的物料中存在有20-30%的30μm及以下的合格细粉,在磨内产生过粉磨现象,既减低了磨机的粉磨效率又铺张能量。 3、水泥需水量平均在27.03%,用户投诉,影响水泥在市场上的竞争力。 三、解决措施 第一阶段:于20XX年7月20日到7月30日实施。采用洛阳福斯特机械设备有限公司开发的FST高产微细水泥磨技术对磨机磨内进行将二仓磨改为三仓磨的改造。 1、采用洛阳福斯特机械设备有限公司开发的FST高产微细水泥磨技术对磨机磨内进行改造。该技术的特点是: (1)将现有的二仓磨机改为三仓磨机,使得磨内研磨体的粉磨功能分工更加合理。 (2)使用该公司开发的FST防堵塞蓖板,实用新型专利号:20X6。 (3)使用该公司开发的FST均风稳流双层隔仓板。与传统隔仓板相比具有通风过料面积大,通风阻力小的特点。 (4)使用该公司开发的FST防堵塞出料装置,实用新型专利号:20X3。解决现出口蓖板的堵塞问题。 (5)调整研磨体级配。改造前磨机的一仓用?20-?40钢球,二仓为?14×14、?16×16、?18×18的钢锻。改造后磨机一仓使用?20-?40钢球,二仓使用?16×16、?18×18的钢锻,三仓使用?14×14、?12×12、?10×10的微锻为研磨体。 (6)优化操作工艺参数。 2、将辊压机原来的进料插板改为双板式进料调整装置。 经过20XX年8月的调整,2#磨机系统台时产量、工序电耗就有了较大幅度的提高和降低,具体数据见表一。 第二阶段:对现有辊压机双闭路联合粉磨工艺系统优化改造 图2改造后粉磨系统工艺流程示意图 该项改造于20XX年1月20日到1月30日实施。在辊压机预粉磨系统的2个旋风分别器下料口处增加两个电动分料阀,将原来全部入磨的物料通过分料阀分为两部分,一部分走原有的下料溜子入磨;另一部分则通过空气输送斜槽进入磨尾提升机,和出磨水泥一同进入O-Sepa选粉机。这样就使得辊压机预粉磨系统产生的微细粉中的一部分,经O-Sepa选粉机选出,提高了粉磨系统的粉磨效率。同时,依据出磨水泥的质量,特殊是出磨水泥的需水量,调整分料阀的开度,实现出磨水泥的需水量可控可调。改造后的工艺流程图见图2所示。 此外,在20XX年1月还对粉磨系统中的主机设备特殊是辊压机进行大修,保证系统设备的高效运转。

文档评论(0)

宝锋 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档