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B轮主机缸套异常磨损原因分析
B轮主机缸套异常磨损原因分析
B轮主机缸套异常磨损原因分析
上海远洋运输公司陈志强
1情况简介
B轮主机,MANB&W6L80MC型.
某日,该机运行中,个别缸扫气温度偏高,有的缸
甚至达到70℃(正常情况50—60℃).
确认扫气系统无故障后,吊缸检查,发现缸套磨
损量偏大,有的缸达到了5mm.而该机缸套采用
TARKALLOY合金锻钢,活塞环采用UBALLOY合金
锻钢,均是新型的耐磨材料,缸套磨损率应不大于
0.1mm/千小时.按此推算,至今运转35000小时,缸套
的正常磨损是2mm左右.
缸套磨损量偏大,造成气缸密封不严,少量的燃气
下窜,使单缸扫气温度上升.
该轮缸套磨损量偏大,不是个别现象.查维修记录
簿记载的历来缸套磨损情况,发现:
?2003年l2月,No.4缸套异常磨损,造成活塞令
断裂,缸径达到磨损极限,不得不换新缸套.
?2005年03月,No.6缸扫气温度偏高,测量缸
径.最大磨损量达到5mm,接近磨损极限.
?2005年08月,No.2缸同样扫气温度偏高,测量
缸径,最大磨损量达到4.5mm,接近磨损极限.
?其他缸的吊缸记录,缸径磨损也偏大.
再与同期出厂的其他6条姐妹船比较,进一步证
实,该机缸套磨损量偏大,属于不正常磨损.
2异常磨损原因分析
缸套不正常磨损的原因何在?
2.1运转参数
查轮机日志和主机工况报表,见各缸:
?爆压P一,l2,0一l2.2MPa;
?
功率,3650-3700kW;
?排温.340350oC;
?气缸油13消耗量,700ml.
各主要参数均在正常范围内.
2.2扫气箱情况
检查有关主管人员的工作记录,发现每航次(约
35天)清洁一次扫气箱;航行中定期蒸汽吹通扫气箱
放残总管.并做单缸放残检验.,
由此确认各缸放残管畅通,扫气箱清洁,放残及
时,可靠.
2-3维修情况
维修记录表明,各缸都按规定的运转时间吊缸和
更换活塞环,基本排除管理方面存在的问题.
2.4气缸油注油器
检查主机各系统确认正常后,决定检查和试验影
响缸套磨损的重要设备——注油器及其控制系统.
众所周知,主机在启动和变速时最易造成缸套
磨损,为此该机配备新型的LCD(LOADCHANGE
DEPENDENT)气缸油注油器.
LCD气缸油注油器的控制原理,是变负荷时自动
加大气缸油注油量,以减少缸套和活塞环的磨损.
主机定速航行时,注油器LCD部分不起作用.该
注油器只相当于一个普通注油器(B路进气,使注油器
的注油量保持在0格):只有在机动操纵或大风浪天
气,主机负荷变化大时,注油器LCD部分才起作用.
该注油器由电子调速器NORCONTROLDGS一
8800e控制,注油量可变,主要有三个可调参数,分别
是:
?OPCODE1.84=10,即一个检测周期是l0秒;
?1.85=0.15.即主机负荷变化量超过l5%是加强
润滑的触发值:
?1.86=30,即电子调速器发出加强润滑的信号
(10mA电流),触发一个继电器使机旁的二位三通电
气控制阀上的电磁阀得电,气控阀受控使控制空气从
A路进入注油器,注油器注油量从0格加大至3格,持
续30分钟.
控制原理如下示意图.
控制台机旁
检查和试验注油器及其控制系统:
①强制打开气控阀,使减压空气从A路进入注油
器.这时注油器自动加大注由量,从0格增加至3格,
说明气控系统是正常的.
②查电子调速器三个可调参数,设定正确.
③检查电磁阀:
?测量,确认线圈处于良好技术状态:
?把电磁阀从气控阀上脱开,并使主机增,减油
门,造成主机负荷大幅度变化,观察继电器,继电器动
作正常:
?测量电磁阀线圈,没有电,说明继电器与电磁阀
《航海技术》2007年第5期
液压排气阀驱动系统故障分析及防范
上海远洋对外劳务有限公司黄京松
液压排气阀.气阀不受侧推力,噪音
小.尺寸小.重量轻,便于布置和拆装,目前
普遍用于超长冲程低速二冲程柴油机.但
其密封不良而导致的故障时有发生.下面
以MANB&W6S60MC柴油机为例.分析
其常见故障.
1工作原理
液压排气阀驱动系统,主要由液压驱
动系统和空气弹簧系统(不讨论气源)等两
部分组成.如图l.
1.1液压驱动系统
排气阀开启,南液压驱动系统驱动.
液压驱动系统由伺服油缸,液压油
管,液压油缸等三部分共同组成一个液压
腔.滑油作为工质,传递伺服活塞和液压活
塞的位移:
?伺服油缸,凸轮轴滑油系统提供的
滑油从上部的止回阀进入.由主机凸轮轴
上的排气凸轮通过滚轮驱动伺服活塞,使滑油经驱动
油管进入液压油缸.提供开阀动力.
?液压油管,将滑油压力传递到液压油缸.
?液压油缸.由液压活塞和活塞环形成其上部的
圈l液压排气阀系统圈
密封液压油缸.
理论上.即没有任何漏泄且滑油不可压缩.则没有
任何消耗.
实际上.漏泄
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