双驱动入窑提升机故障排除一例.docx

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PAGE 1 PAGE 1 双驱动入窑提升机故障排除一例 都江堰拉法基三线日产5000t新型干法熟料生产线入窑提升机采用双驱动传动,在试生产期间曾出现头部跑偏、两边电机输出功率差异很大等状况,现将该故障排解状况进行介绍。 1基本参数 该提升机型号TBD800,电机型号Y2-315M-4,132kW,额定电流均240A,减速机型号B3DH11B,速比27.2r/min,液力耦合器YOX500,提升机提升高度105m,生产能力420t/h。 2问题分析及处理 2.1提升机跑偏严重(头尾部滚筒在安装时均按要求矫正水平度及平行度) 在单机试车时,无论如何调整尾部丝杠,均收效甚微,分析原因可能是在胶带接头对接粘接时,胶带长度存在偏差所致。后将向跑偏那一边轴承座垫高约6mm,跑偏调过来了,但在8h考核时,头部轴承温度升高严重,运行1h即达到80多度,不得已终止考核。经分析造成温度升高的原因是由于将一端轴承座垫高后,提升机不再跑偏,但轴承内圆与外圆处于不同心状态,运转发热。后将减速机及电机均垫高至相同高度,使轴承内圆与外圆处于同心状态,再运转8h考核,没有出现轴承温度异常状况。 2.2两侧电机出力不一样 经检查发觉,在安装时,减速机锁紧盘螺栓未按规定的力矩进行紧固,导致在空载试车时,一侧电机出力大,而另一侧出力小或基本不出力,所幸发觉准时,快速用力矩扳手紧固至规定力矩。 在投料运转后,同样的问题再次出现,空载时两侧电机电流相差30~40A,状况异常。因为一般状况下,液力耦合器在出厂时厂家均注明白推荐充油量,YOX500液力耦合器装油量厂家推荐为16L,但在实际生产中对液力耦合器加油时在此规定值约5%浮动,属正常范围,凭经验一般以填充到容积的60%~70%为宜。现场检查两侧液力耦合器油位均在此范围内。随后将电流低的一侧的液偶油排出约0.5L,即充油15.5L。(从倒出的油中经细心检查发觉有铝沫,说明液力耦合器内部叶片受损)。再开机问题较好得到解决,两端电流仅相差3~5A,基本正常。

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