清溪1井溢流事件压封井抢险分析.ppt

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清溪1井井喷抢险及分析;一、清溪1井的根本情况

二、溢流发生的经过及处理

三、压井封井抢险的主要过程

四、认识和建议;一、清溪1井根本情况;一、清溪1井根本情况;一、清溪1井根本情况;一、清溪1井根本情况;层位;一、清溪1井根本情况;环形FH35-70

双闸板2FZ35-105

双闸板2FZ35-105

双四通35-105

套管头105MPa;井

图;一、清溪1井的根本情况

;一、清溪1井根本情况;一、清溪1井根本情况;一、清溪1井根本情况;一、清溪1井的根本情况

二、溢流发生的经过及处理

三、压井封井抢险的主要过程

四、认识和建议;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;一、清溪1井的根本情况

二、溢流发生的经过及处理

三、压井封井抢险的主要过程

四、认识和建议;*;*;三、压井封井抢险的主要过程;〔一〕第一次抢险压井

实施过程:12月24日1:20~3:30向钻杆内注入2.05g/cm3压井液249.8m3,平均排量1.92m3/min,立压30~40MPa,套压12MPa。压井实施期间钻井液从放喷管线以雾状返出,套压、立压维持不变。3:30停止压井,然后试关井,方案反挤压井液后再挤水泥浆,但是套压在4min内快速上升至42MPa。被迫翻开放喷管线放喷,3:35点火,火焰高达25~45m,6:30两条管线放喷,套压6~7MPa,8:00四条管线放喷点火,套压4MPa。第一次压井失败。;*;三、压井封井抢险的主要过程;三、压井封井抢险的主要过程;*;三、压井封井抢险的主要过程;〔二〕第二次抢险压井

准备工作:

在充分总结分析上次压井不成功原因的根底上,本次压井进行了更加充分的准备。成立了以曹耀峰指挥为组长,何生厚常务副指挥为副组长的抢险压井领导小组,进一步加强了技术力量,从四川石油管理局、西南石油局、西北分公司、河南油田、胜利石油管理局请了一批专家,反复分析讨论细化施工方案。决定先用清水建立液柱或减压,然后用重浆压井。;*;*;〔二〕第二次抢险压井

1.注清水:2006年12月27日15:27~17:45正注清水332m3,立压在5min后控制在41.8MPa到48MPa之间,套压在由3.5MPa上调至39.8MPa。

2.注泥浆:

〔1〕17:45~19:27正注2.20g/cm3的压井液260m3??排量稳定在2.5m3/min左右,立压37~46MPa,套压由30降至23.5MPa。

〔2〕19:27~20:14考虑到可能发生漏失排量由2.6m3/min降至1m3/min,套压由23.5MPa下降至16MPa后又逐渐上升到32.5MPa。

;〔二〕第二次抢险压井

2.注泥浆:

〔3〕20:14~20:18排量由1m3/min又上调至2.9m3/min。20:18套压迅速上升至37MPa,同时,测试管汇与放喷管线油管连接处刺漏,测试流程放喷管线出口甩开,为平安起见,停止压井作业,翻开5条放喷管线放喷并点火,火焰高20~30m,火焰呈橘黄色。第二次压井作业未获成功。;*;*;*;*;三、压井封井抢险的主要过程;;〔三〕第三次抢险压井封井

指导思想:以治喷为主、兼顾防漏、方案严密、准备充分、预案完善、组织有力、充分利用有利条件、确保一次封井成功为指导思想。

技术路线:组织两组大型压裂车组和两组固井设备,充分发挥排量、总注入量、压井液密度、注入压力等四大优势,确保连续施工。先正注清水,形成雾柱和水柱,紧跟高密度压井液,形成压井液液柱,适时从环空反注重浆,最后全井注水泥彻底封井。;〔三〕第三次抢险压井封井;*;*;*;(三〕第三次抢险压井封井

1.泵注清水:2007年1月3日,10:18以2.7~3.3m3/min排量正注清水35.1m3。逐次关闭其它放喷管线,通过一条放喷管线节流放喷。控制套管压力排气建立水柱:至11:00共注入清水127m3,缓慢调节节流阀,逐步增加套压升至34MPa,立压控制在56MPa左右。

2.注重泥浆:11:00~14:03向钻杆内泵注密度为2.20g/cm3压井液400m3,排量1.8~2.95m3/min,立压控制在50~60MPa,套压由34MPa下降到15.5MPa。12:25点火口出雾状物,12:38喷出物以水为主,13:21放喷口连续返水,水量1m3/min,火焰熄灭,13:36放喷口返水量增大。;〔三〕第三次抢险压井封井

3.反挤压井液:14:15~14:56反挤2.20g/

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