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新钢铁前及炼铁工序脱锌率研究
侯 兴
〔新余钢铁有限责任公司〕
摘 要:新钢高炉锌负荷较高且波动大,已给炼铁生产带来较大危害。本文以现场检测数据为依据,研究铁前及炼铁工序锌的脱除率,探讨减轻高炉锌害的措施。
关键词:高炉 炼铁 锌 脱除
1 高炉锌负荷和锌害现状
新钢公司现有7座炼铁高炉,分属两个炼铁厂,年产能约450万吨,见表1。
表1 炼铁生产根本情况
厂名
高炉座数、容积
总容积
年产能
2006年原料结构
2006年燃料
结构
2006年全年锌负荷(kg/t)
平均值
月波动值
一铁厂
4×300m3
1370
150
70%烧结矿、22%公司自产和外购球团,8%进口块矿
全部外购焦
0.766
二铁厂
3×1000m3
3799
300
68%烧结矿,17%公司自产酸性球团,7%进口球团,8%块矿〔其中进口块矿6%〕
10%外购焦
90%自产焦
1.144
由于公司进口矿使用比例偏低,烧结矿、酸性球团含锌较高,一铁厂使用了约20%本厂自产烧结矿〔未配循环料〕等原因,二铁厂大高炉锌负荷明显高于一铁厂中小高炉。目前,锌害给二铁厂高炉生产造成了较大危害。主要表现在:
1)破坏炉衬,造成高炉炉皮反复开裂。8BF于2003年5月投产,截止2007年2月,已先后焊补炉皮4次,共计休风140小时30分。6BF2005年11月投产,截止2007年2月,已焊补炉皮开裂2次,共计休风23小时10分。两座高炉因休风焊补炉皮直接损失产量约2万吨。炉皮裂缝处因生成了低熔点锌铁合金,既降低了炉皮强度,又使炉皮裂缝更不易焊补。
2)因锌和碱金属在风口带沉积,造成风口大套法兰开裂,风口平台有大量煤气泄漏。处理风口大套漏煤气约耗资 1万元/个。同时造成风口中套、小套上翘,易造成炉缸中心堆积。而且风口烧坏后安装更换困难,延长了高炉休风时间。
3)因锌和碱金属在高炉内循环富积,易形成炉墙粘结。粘结物在炉内高温煤气流冲刷下反复粘结和脱落,导致炉温、碱度不稳和炉况难行。锌负荷较高时,出铁时渣铁沟冒大量白色烟尘〔经检测含Zn达16.51%〕,炉前作业环境恶劣,能见度极差。渣铁物理热缺乏,炉缸易冷化,造成焦比上升。
4)高炉休风更换烧损风口时,经常可发现大量白色金属液体滴落。经检验主要成分是锌,含量高达90.12%。
鉴于上述情况,有必要研究目前原燃料条件下公司铁前及炼铁工序锌的脱除率,探讨减轻和治理高炉锌害的有效措施。
2 选矿工序脱锌率分析
新钢公司现有2座铁矿山。因资源枯竭,铁坑矿目前主要靠公司外购秘鲁、广东、湖南、周边原矿进行选矿加工铁精粉。良山矿除自产局部原矿外,也需公司外购局部秘鲁、广东、周边原矿进行选矿加工生产精粉,同时还采购局部周边粗精粉再选生产铁精粉。2007年1-2月矿山选矿工序脱锌率分析见表1。
表2 矿山选矿工序脱锌率分析
项 目
消耗原矿(粗粉〕〔t〕
原矿(粗粉)Zn〔%〕
精粉产量〔t〕
精粉Zn〔%〕
选矿脱锌率〔%〕
铁坑铁矿
49254.44
0.107
27095
0.124
36.25
良山铁矿
338623
0.116
159851
0.126
48.72
综 合
387877.44
0.115
186946
0.126
47.19
3 球团工序脱锌率分析
公司现有二家球团矿生产单位。劳服公司利用2座5m2竖炉生产球团矿供给一铁厂高炉,年产量约45万吨。球团厂120万吨链篦机—回转窑生产线生产的酸性球团专供二铁厂高炉。2007年1-2月球团厂工序脱锌率分析见表2。
表2 球团厂工序脱锌率分析
铁精粉
皂土
烟煤
原燃料收入锌
(t)
球团矿产量
(t)
球团矿Zn
(%)
球团矿残存Zn
(t)
球团
脱锌率
(%)
消耗
(t)
Zn
(%)
消耗
(t)
Zn
(%)
消耗
(t)
Zn
(%)
200466.63
0.117
3547.78
0.01
5011.39
0.005
235.1513
202306
0.126
254.9056
-8.4
4 烧结工序脱锌率分析
公司现有两家烧结矿生产单位。一铁厂2×24m2烧结机生产的烧结矿供本厂高炉使用。烧结厂2×24m2、1×33m2、1×115 m2、1×180 m2烧结机生产的烧结矿主要供给二铁厂,充裕局部供给一铁厂。2007年1-2月抽检烧结厂混合料、烧结矿含Zn量比照和烧结工序脱锌率见表3。
表3 烧结厂烧结工序脱锌率
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
混合料Zn%
0.082
0.087
0.102
0.063
0.043
0.05
0.038
0.041
0.041
0.047
烧结矿Zn%
0.089
0.089
0.09
0.072
0.044
0.046
0.04
0.045
0.035
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