S7-200 SMART在塑封膜包装线中的应用.docx

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S7-200 SMART在塑封膜包装线中的应用 在企业搬迁工作中, 原来在包装岗位有两台其他品牌的小型PLC在使用, 分别控制堆垛岗位和封切热缩岗位。目前该型号产品已经被淘汰, 而在搬迁后发现, PLC上电无反应, 必须要进行更新换代。 1 工艺原理 本包装设备, 完成对本厂建材产品的包装, 包装材料使用PE热缩塑封膜。主要工艺步骤包括: (1) 堆垛; (2) 封切:对塑料膜进行切断和封口; (3) 热缩:使PE膜加热收缩包裹产品。 2 方案选型 2.1 控制方案设计 针对本系统的特点, 适合采用集成了IO点的小型PLC。而温度可以单独交给温控表进行控制, 速度由变频器进行调节, 为了提高系统操作性能, 温控表和变频器与PLC进行MODBUS通信, 交换数据。同时, PLC通过网线连接至中控室上位机, 完成数据采集、显示和必要的操作。 2.2 PLC选型及IO表设计 根据现场设备汇总需要输入点13个, 输出点12个, 使用S7-200 SMART系列的SR40型号CPU并设计IO表。 2.3 其它主要电气设备选型 另外选择了1台安川V1000变频器和2台山武SDC36温控表分别进行速度和温度的控制, 它们都支持通过MODBUS通信协议与S7-200 SMART进行通信。 2.4 确定通讯方案 (1) 上位机以太网通信方案 本工厂使用的上位机为亚控公司生产的组态王上位机组态软件, 经过查找发现组态王已经更新了S7-200 SMART的驱动, 驱动名称:S7 TCP.DLL, 驱动版本:60.1.24.30。 (2) MODBUS通讯方案 安川V1000变频器和山武SDC36温控表具有非常相似的指令结构, 能够方便地接入系统。 其中读取和写入的功能码分别是03H和10H。 3 编程与调试 3.1 IO控制程序编程与调试 塑封膜包装线中堆垛和封切工序的动作最为复杂, 而且各动作也存在着逻辑关系, 为了准确执行各封切动作, 采用步进控制。其他的只采用普通的逻辑控制即可。 3.2 MODBUS通信程序编程与调试 (1) 安川V1000变频器和山武SDC36温控表参数设置 对变频器的b1-01、b1-02以及H5-01~H5-12进行设置, 采用MODBUS通信给定频率指令和运行指令, 并设置相关通信参数。 对温控表的C64~C70进行通信参数设置。 通信参数使用9600bps通信速度, 8位数据位, 偶校验方式。通信地址分别使用1、2、3。 (2) 命令数据内容 MODBUS通信采用自由口通信协议, 需要根据指令格式进行命令的编写。 (1) 根据命令数据内容可知, 有些命令数据是不改变的, 这些常量数据可以直接编写数据块赋值。 (2) CRC-16校验码, 要在程序中编写CRC程序, 进行计算和比对。 (3) 变频器的启停, 频率值, 温度值的设定和读取, 根据具体情况给相应地址赋值。 (3) 通信程序编写 (1) 端口0初始化:通过对SMB30、87以及SMW90、92、94进行端口0的通信初始化设置。 (2) 通信指令: 通讯指令使用XMT和RCV指令进行数据的发送和接收。实现数据的写入和读取。 3.3 上位机组态 上位机首先与PLC通过网线连接, 然后在对组态王进行组态实现监控和设置功能。 4 项目心得体会 本次使用的SR40型号CPU, 很适合在系统点数要求不高的场合使用。且其通信功能又使之具有了较强的扩展性, 能完成较为复杂的控制。其以太网接口还能与上位机连接, 整体上其控制能力和操作性上都具有独特的优势。

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