典型事故十六:江西乐平市江维高科股份有限公司“9.13”爆炸事故.pdfVIP

典型事故十六:江西乐平市江维高科股份有限公司“9.13”爆炸事故.pdf

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典型事故十六:江西乐平市江维高科股份有限公司“9.13”爆炸事故 一、事故调查分析 (一)事故概要 1、事故简介 2011 年9 月13 日0:50 分左右,江西江维高科股份有限公司(以下简称江维 公司)有机分厂醇解工段四楼发生爆炸,当场造成3 人死亡、3 人受伤,事故造 成经济损失共计230 余万元。 2、事故原因 (1)直接原因 ①爆炸性混合物的形成 甲醇和聚醋酸乙烯等原料没有经过充分搅拌和充分反应,甲醇(易燃液体, 爆炸极限6%—36.5% )在醇解机内(40℃左右)挥发,与由于操作工打开人孔而 进入的空气形成爆炸性混合气体。 ②点火源 为清空醇解机内反应不好的废料,操作工用铁钩将料钩出并用铁锯割开,铁 钩、铁锯与醇解机人孔壁碰撞产生火花,点燃爆炸性混合气体,发生爆炸。 (2 )间接原因 ①设备安装存在问题,醇解机与盖板间的螺栓未上齐。 ②操作规程不规范、未及时修订。 ③安全管理、安全培训不到位。 ④属地监管不到位。 (二)基本情况 1、事故发生单位概况 江维公司,其前身是江西维尼纶厂(始建于 1971 年的国有企业,隶属江西 省纺织集团公司),地处乐平市乐安江工业园塔山工业区内,企业员工 1100 余 人,占地面积80 万平方米。 该公司于2005 年9 月12 日首次领取危险化学品安全生产许可证,2009 年 8 月23 日变更负责人,2010 年10 月11 日安全生产许可延期,许可范围为:乙 炔、电石、醋酸乙烯、氧气、氮气、醋酸甲酯、乙醛。 2、醇解工段事故车间及有关工艺情况 江维公司有机分厂醇解工段分甲、乙、丙、丁四个班,每班8 人,事故发生 时的丙班人员如下:张某1 (醇解工段副工段长)、蔡某某(醇解工段丙班班长)、 洪某某和彭某(醇解工段Ⅲ、Ⅳ列操作工和见习操作工)、张某2 和董某某(醇 解工段Ⅰ、Ⅱ列操作工)、陶某某和涂某某(醇解工段控制室操作工)。 事故发生工段为有机分厂醇解工段,发生爆炸的设备为醇解机。该醇解机为 低碱醇解,机体长约20m,东头是两台混合机(A 和B),西头是一台粉碎机(一 粉),北面有尾气阀。聚醋酸乙烯与甲醇混合溶液、氢氧化钠溶液等送到混合机 混合,然后放料到醇解机上,在醇解机上聚醋酸乙烯与甲醇醇解生成聚乙烯醇 (PVA,半成品,固态),醇解约10 到20 分钟,在醇解机尾部,固态到一粉进行 粉碎,液态通过底部导流管回收到相应装置。醇解机内涉及的物料包括聚醋酸乙 烯和甲醇溶液、液碱、聚乙烯醇等。 3、事故设备、验收情况 (1)事故设备情况 发生事故的醇解机为江维公司于1991 年购置,型号为1500X20000,生产厂 家为安徽蚌埠化工机械厂,技术特性:皮带电机HKWX4P,介质为氢氧化钠、甲 醇、聚醋酸乙烯等,额定最高温度为50℃,压力为常压。 (2 )设备交验情况 由于外壳锈蚀严重,全部要更换,2011 年5 月18 日,发生事故的醇解机大 修,由江维公司有机维修工段醇解维修班进行施工。2011 年5 月24 日,有机分 厂和生产管理部进行交验。外壳及皮带机购自江苏盐城非标机械有限公司。 (三)事故发生时间序列 日期 时间 描述 9 月13 日 0:00 醇解工段丙班接班完毕。 由于上一班使用靠南面的混合机B 已工作8 小时,按操作规 9 月13 日 0:10 程必须要切换至靠北面的混合机A ,Ⅲ、Ⅳ列操作工洪某某 和见习操作工彭某在四楼切换混合机后投料,发现混合机A 停止工作。 巡检到四楼的张某1 见他们二人拿手电在查看混合机A ,询 问得知混合机A 进料启动后又自动停止工作,见洪、彭二 9 月13 日 人重启混合机A 但情况依旧,便将班长蔡某某喊到现场。

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