苹果线lightning头与主体脱落修改后要点分析.ppt

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苹果线lightning头与主体脱落 (不良分析及改善方案) 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 不良状况 不良原因 1.激光镜片未定期检查 2.漏打激光焊 1.作业员私自调激光机参数 2.激光机易跑位,焊点功力不够 人员造成 设备造成 导致不良 无镜片维护周期及指定人员 人员操作疏忽 无设定全检岗位 设备用水浑浊 无指定专人维护 无设备加密控制 原因分析 建议特殊工站实施奖罚制度; 品管抽检发现:漏焊1pcs以上,激光焊铆压铁壳工站记小过一次,品管记小功一次。 下工序发现上工序漏焊1pcs,上工序记小过一次,下工序记小功一次。 责任人:伍连英、陈晓明 完成时间:立即执行 1. 各拉长要求激光焊岗位作业员,操作前必须做机台各项点检工作,并将点检数据记录点检表上,作业员未点检一次经发现(小过一次); 责任人:伍连英 完成时间:立即执行 2. 各拉机台作业员日常点检工作,操作员必须在点检表签名; 责任人:伍连英 完成时间:立即执行 3. 激光机每工作150小时需更换一次镜片; 责任人:盛晓阳 完成时间:持续执行 4. 以上各执行措施作为QC巡检内容,发现违规操作,及时反馈; 责任人:陈晓明 完成时间:持续执行 改善对策1 1.激光镜片未做定期检查 2.漏打激光焊 1.技术员将机台设定参数锁;并制定机台保养操作指导书; 责任人:盛晓阳 完成时间:持续执行 2.作业员如有私自调参数者建议记(大过一次)(开关机设置点数除外); 责任人:伍连英 完成时间:立即执行 改善对策2 3.作业员私自调激光机 改善对策3 1.改善前工艺流程: 4.激光焊后增加一个全检工位; USB端短断路测试 USB成型内模 USB成型外模 扭编织 芯线剥皮 修芯线 外协加工USB端 芯线沾锡 焊8PIN端 短断路测试 穿屏蔽铁壳 激光焊 铆压铁壳 C48端成型内模 短断路测试 C48端成型内模 C48端成型外模 实机测试 外观检验 分析:激光焊后没有全检工位,铆压铁壳工位无做检验漏焊点之作业,导致漏焊点流入成型内模之工站,并做成成品。 改善对策3 2.改善后工艺流程: USB端短断路测试 USB成型内模 USB成型外模 扭编织 芯线剥皮 修芯线 外协加工USB端 芯线沾锡 焊8PIN端 短断路测试 穿屏蔽铁壳 激光焊 铆压铁壳+全检焊点 C48端成型内模 短断路测试 C48端成型内模 C48端成型外模 实机测试 外观检验 改善措施:1. 设定铆压岗位作为激光焊下工序全检岗位,按照先全检后铆压顺序执行全检; 责任人:伍连英 完成时间:立即执行 2. QC推力测试增加频次和抽检数量,由原来2小时一次4PCS增加为1小时8pcs,发现不良,及时通知生产管理人员整改; 责任人:金韶辉 完成时间: 立即执行 增加管控工站 1.激光机定期保养:每半个月必须保养一次; 保养内容:   一:水的更换与水箱的清洁   建议:每星期清洗水箱与更换循环水一次   注意:机器工作前一定保证

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