【最新】锅炉原煤仓堵煤的原因分析及预防措施7.doc

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锅炉原煤仓堵煤的原因分析及预防措施 ① 锅炉原煤仓堵煤问题的设计改进 ⑤ 锅炉结焦的原因分析及预防措施 12 改造后 评 价 报 告 14 16 浅析原煤仓下料口堵塞原因及处理措施 20 燃工业 ③ 制粉煤仓堵煤情况分析及对策 ⑥ 锅炉原煤仓堵煤的原因分析及预防措施 一、锅炉煤仓堵煤问题频繁发生的原因: 流化床锅炉运行中,煤斗堵塞时有发生,分析其原因,成品煤堆积在锥形煤仓内受到煤的挤压,使煤粒之间、煤粒与仓壁之间产生摩擦力,越接近下煤口,其摩擦力与挤压力也越大,其中,煤粒间的摩擦力呈双曲线形增大,所以在靠近下煤口(约1m处)的煤易搭桥。另外,水分越大,煤粒间的粘着力也越大。煤粒间的粘着力以单个颗粒间的粘附力为基础,颗粒越小,单位质量煤粒的表面积越大,煤粒间的粘附力越增加,使煤的流动性恶化。 为减少成品煤与仓壁间的摩擦力,可以采取一些措施,如设计成品煤仓四壁与水平面的倾斜角大于700;为减少煤粒与仓壁间的摩擦力,在仓壁内衬不锈钢板或者超高分子塑料板;原煤仓的容积应适当减少,如德国大型火电厂在燃用高水分褐煤时,存煤量按照2~4h考虑设计,这样为煤斗结构的合理设计创造了有利条件,同时煤在仓内停留的时间缩短后,煤层受上煤层的重压时间缩短,在下煤口处可以减轻起拱搭桥等堵煤现象。下煤口越小,越容易堵煤。德国电厂对下煤口宽度的要求是:在燃用烟煤时≥1000mm,燃用褐煤时≥1200mm,下煤口长度则≤1200mm,同时煤仓与给煤机相连接部分的金属斗加工成双曲线型。 由于煤仓下煤口的尺寸比较小,加上成品煤又碎又湿,因此在下煤口处发生的搭桥、不下煤是经常发生的故障,严重影响到循环流化床锅炉的正常运转。 在上述专家分析的各个不利要素中,我公司锅炉煤仓均不同程度存在: 1.煤仓贮煤容积为锅炉满出力6小时煤量,且维持高料位运行; 2.煤中水分偏大、煤质黏性较强等因素存在,而流化床锅炉入仓煤粒度较细也是必须要满足的客观要求; 3.煤仓四壁与水平面的倾斜角仅有66.190和63.770,达不到700的要求; 4.煤仓出口尺寸小,煤仓出口圆管直径仅有650mm;远达不到1200×1000mm的要求; 5.受现场施工条件限制,煤仓在基建时也未能采取双曲线型式。 二、煤仓设备改造过程及运行现状: 我公司2×145MW机组每台锅炉设计配置4台煤仓,设计容积为165立方/台,采用14mm厚的钢板焊接制作,内部形状为八棱台。在基建设计时即考虑了防止煤仓堵煤的措施,煤仓内采用2mm厚的不锈钢板作为内衬,以降低煤仓的内壁摩擦力;另一方面在每台煤仓四壁设计安装了4台50L的空气炮,以疏松仓煤。 2003年#3、4机组相继投运后,煤仓堵煤问题非常严重,上述不锈钢内衬加空气炮的配置方案在实践中证明效果很差,#3、4炉投运初期频繁发生煤仓堵煤下煤不畅故障,严重影响机组负荷提带。针对上述情况,在投运初期,在煤仓内加装了北京派通公司生产的煤仓疏松机,每个煤仓加装4台,每个壁面安装1台,采用液压驱动,当煤仓堵煤时,通过疏松机的上下活动,使仓煤得以疏松。但经过实际应用,仍然效果较差,原因是一方面疏松机疏松面积较小,起不到有效的疏松作用,另一方面是疏松机本身即是煤仓下煤的阻力点,齿形的结构更增加了煤仓自然通畅下煤的难度。疏松面积与自身结构在疏通方面互为矛盾。在使用一段时期后被迫全部拆除了疏松机。 为解决煤仓下煤不通畅的突出矛盾,生产部门经多方考察了解,于2003年12月26日,在#3锅炉D号煤仓试验性安装了分子量在300万以上的超高分子聚乙烯衬板,并对煤斗局部下煤不畅的部位进行了修改,经过1周多运行,D号煤仓未再发生堵煤故障,仓内原煤沿四壁整体均匀下落,试验情况良好。遂扩大面积,其余7个煤仓全部内衬了超高分子聚乙烯衬板,同时对煤仓下部进行了改造,使仓壁倾角更加顺滑。改造后同时将煤斗疏松所用的空气炮停用,节约了压缩空气。自2004年春季,8台煤仓全部加装超高衬板后,煤仓堵煤问题大幅度减轻,整个春季几乎未再出现堵煤故障。但到2004年夏季雨季到来后,随着入仓煤水分的增加,堵煤问题又日渐突出,多次采取人工砸煤的手段来促进下煤。秋冬季情况又有所好转。2005年7月,为促进煤仓下煤通畅,又在每台煤仓上加装了仓壁振动装置,起到了较为有效的作用。但在夏季煤质较湿的情况下,煤仓堵煤问题仍时有发生。进入冬季以来,煤仓堵煤问题仍时有发生,影响了机组正常的安全稳定运行。 三、针对煤仓堵煤采取的措施及方案: 根据我公司2×145MW机组运行的实际情况,尤其结合我公司目前设备的实际状况,拟采取如下防范措施及改造方案: 1.在现有手段下加强入仓煤的掺配:控制2×145MW机组入仓煤水分不得超过8%,对于粘性较大的煤种,如平遥煤、古交煤等煤种,应掺配一定比例(该比例应在50%左右)的无烟煤一起入仓。 责任部门:燃料

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