某甲醇厂A套空分高压氧气管道泄漏爆燃事故原因分析.docVIP

某甲醇厂A套空分高压氧气管道泄漏爆燃事故原因分析.doc

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某甲醇厂A套空分高压氧气管道泄漏爆燃事故原因分析 某甲醇厂A 套空分高压氧气管道泄漏爆燃事故缘由分析 分析了某甲醇厂在空分装置试车期间,进展氧气调试时,由于疏忽大意,无视了高压氧气管线由于孔板法兰稍微泄漏而导致的一起爆燃事故,对事故的缘由进展了具体的分析,对实行的措施进展了研论。 一、事故经过 2022 年8 月19 日11 时,总工XXX 组织工艺部、调度室、**监理、空分车间、液氧泵厂家、**化建等部门和单位对液氧泵调试方案进展争论审核,会上XXX 重点强调了高压氧管道上流量孔板回装后要做气密进展查漏,并要求空分车间对调试方案进展补充完善,严格执行调试方案。 2022 年8 月19 日17 时,流量孔板回装完成;21 时,外送高压氧气管道上止回阀解开,具备气密查漏条件。 2022 年 8 月 20 日约 7 时,A 套空分两台液氧泵开头预冷;10 时 30 分,B#液氧泵开头启动升速,此时靠液氧泵回流管线进展循环提压。11 时,开液氧泵出口阀和氧气放空阀进展放空。此时发觉氧气放空量不变化,且无压力显示,空分车间副主任XXXX要求十三化建对孔板导压管进展检查校验。 2022 年 8 月 20 日约 14 时,十三化建仪表技术员**通知中控室值班班长XX 孔板导压管已修复,并告之说孔板法兰有稍微泄漏。XX 将此状况反映给副主任XXXX,回复为可能是仪表导压管泄漏,天下雨,无法处理,不影响试车工作,并未对现场状况进展确认,此时液氧泵出口压力为2.5MPa。 同时,空分车间现场值班技术员X 汇报氧气放空阀法兰有泄漏现象,要求处理。 14 时至 16 时,副主任XXXX 指示调低液氧泵转速,关闭液氧泵出口阀,对放空阀进展处理。此时仍未对孔板法兰泄漏这一信息进展确认。 2022 年 8 月20 日16 时,空分车间职工进展交接班。接班班组没有具体了解现场状况,也未具体查看交接班记录,现场巡检工甚至对高压氧管道上有漏点也不知情。 2022 年8 月20 日16 时,由于消声塔内氮气向氧气放空阀一侧泄漏,无法处理氧气放空阀后法兰的漏点。十三化建将此状况反映给掌握室后,空分车间副主任XX XX 认为不影响液氧泵试车,并指示液氧泵再次升速进展调试。17 时 30 分,现场技术员X利用手机和对讲机两次向中控室值班班长陈 X 通报状况,孔板处泄漏加剧,并请示如何处理。陈 X 将状况向副主任XXXX 汇报后,XXXX 仍未进展现场确认,也未实行处理 措施,值班班长X 也未对现场巡检工通报。 2022 年8 月20 日18 时05 分,液氧泵出口压力由5.6MPa 提至6.5MPa,高压氧管道孔板处泄漏加剧,高压氧喷至架子板、保温棉等可燃物上,高速气流冲击产生火花,引起爆燃。 二、事故缘由分析 (一)8 月19 日争论液氧泵试车方案时重点强调了高压氧管道要进展气密,而空分车间和十三化建在试泵前未进展此项工作,有方案而不执行,是此次事故发生的直接缘由。 (二)在液氧泵试车过程中,空分车间两次接到高压氧管道孔板处泄漏汇报,未实行停车处理措施,是此次事故发生的又始终接缘由。 (三)空分车间职工在交接班时,未严格执行交接班制度,对现场状况不了解,是此次事故发生的重要缘由。 (四)十三化建在回装孔板完成后,未要求空分车间进展气密查漏,华旭监理也未对该工作进展有效监管,是此次事故发生的又一重要缘由。 (五)空分车间治理人员和运行人员责任心不强,发生特别未准时进展处理,导致事故进一步扩大,是导致此次事故发生的间接缘由。 (六)液氧泵试车时,甲醇厂领导、各部门领导均到场监视试车过程,但没有对更换孔板后是否试压一事进展监视、检查,是事故发生的次要缘由。 三、防范措施 此次事故虽然发生在空分车间,属于一般恶性责任事故,全厂各级人员必需深刻吸取此次事故的教训,坚持事故处理“四不放过”的原则,提高熟悉,乐观行动起来,在本部门、本车间进展安全隐患排查,确保试车工作安全、顺当进展。 (一)各级领导要高度重视试车安全,把此次事故提高到质量安全体系有效运行的高度来熟悉问题,把安全放在一切工作的首位,加强领导,有效治理,加大试车工作中每一个细节的监视检查,切切实实落实**公司和甲醇厂的安全治理制度,确保试车工作安全进展。 (二)全厂各部室、各车间要坚固树立“安全第一”思想,切实做到“担心全不生产”, 做到一级对一级负责,严

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