《实际工程中的高粘性污泥膨胀及其控制》.docVIP

《实际工程中的高粘性污泥膨胀及其控制》.doc

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实际工程中的高粘性污泥膨胀及其控制 来源:中国论文下载中心????[ 06-03-07 13:53:00 ]????作者:楼少华????编辑:studa9ngns 摘要:本文对实际工程中出现的高粘性膨胀现象作了系统分析,指出:产生高粘性膨胀的根本原因是进水水质冲击负荷大,通过采取控制进水量降低进水负荷,控制曝气使氧化沟内DO充分,并适当排泥等措施,使非丝状菌污泥膨胀得到了控制,污泥恢复正常。 关键词:高粘性污泥膨胀 进水BOD5负荷 污泥耗氧速率 ? 活性污泥膨胀问题在实际污水处理工程中经常遇到。人们对其成因也作了相当多的研究。在早期的研究中人们对废水水质、运行条件和丝状菌过度生长之间的关系非常关注。对于水质的影响,大多数研究者认为常常水质及负荷的变化也会导致污泥膨胀。 笔者曾在山东某污水处理厂参与调试运行,对其调试运行过程中出现的污泥膨胀问题作了必要的分析,并提出了相应的控制对策 1、工程概况 该污水处理厂采用侧沟式一体化氧化沟工艺,其工艺流程如图1: 工程一期设计规模25000m3/d,分两组,每组12500m3/d。考虑到除磷的要求,在氧化沟前段置厌氧段。设计总停留时间16h,氧化沟有效容积8500m3,有效水深4.1m,沟宽10.5m。设计污泥浓度MLSS=4000mg/L,污泥负荷F/M=0.046kgBOD5/(kgMLVSS.d)。主要设备包括:曝气转盘ZP-9-1400,每组4台,功率37kW;7.5kW水下推动器每组3台,设置在主沟;2.2kW水下搅拌器1台于厌氧区。设计采用厌氧、好氧两区共壁合建,使整体结构紧凑,又有较好的能量分区。设计进出水水质如下: 表1?? 设计进水水质 项目 BOD5 (mg/L) CODcr (mg/L) SS (mg/L) NH4+-N (mg/L) TP (mg/L) 设计进水 180 350 250 35 4 出水值 20 60 20 15 1.0 2、调试启动情况 该厂自2003年3月12日开始调试运行。前期投加大量粪便污水,并投加活性污泥接种,效果较显著。到3月20日出现少量活性污泥絮体,一周后MLSS达1083mg/L,SV30增至10%,进水BOD5负荷在0.22~0.39之间。28日,由于进水水量由原先1/4、1/2流量增加至设计流量以及BOD5大幅变化,使得进水负荷高达1.02 kgBOD5/(kgMLSS.d),随后几天负荷也居高不下,31日SV30猛增至86%(当地工业废水未加控制进入)。观察污泥细碎、松散、蜂窝状小而少。镜检发现丝状菌丰度为d级,钟虫数量500~1200个/ml,活动性差。侧沟出现云浪状污泥上浮,并随水流走,跑泥严重。经诊断为非丝状菌污泥膨胀。 3、原因分析 3.1、进水水质冲击负荷 该污水处理厂实际进水水质与设计值有较大的偏差。由于当时设计考虑的是处理城市生活污水,而实际进水中工业废水占了相当大的比例,使进水水质相当复杂。表2为调试运行期间实际进水水质情况。 表2??? 实际进水水质情况 项目 BOD5 (mg/L) CODcr (mg/L) SS (mg/L) NH4+-N (mg/L) TP (mg/L) 范围 405~1200 800~3884 146~1077 37.5~98.0 2.13~11.23 平均值 602.8 1559.7 380.4 51.2 7.02 由上表可看出实际进水BOD5及CODcr的均值在设计值的3倍以上,这使得有机物消解去除显得尤为重要。而实际中,BOD5及CODcr变幅波动相当大,造成了极大的水质冲击负荷。图2为进水BOD5和CODcr变化情况。 在调试过程初期系统受到了极大的冲击负荷。下图为3月24日~3月31日进水F/M及相应的SV30变化情况。从图5可以看出,在26日以前系统以中等负荷0.3~0.5kgBOD5/(kgMLSS.d)运行,SV30呈稳定增长趋势,27日增至20%。28日,F/M猛增至1.02,SV30于29日攀升至80%以上(图7),SVI至573.3mL/g,并一直居高不下(图8),呈现严重的污泥膨胀。 3.2、营养物 已有研究表明【2】,进水中含有大量的溶解性有机物,使F/M太高,而进水中缺乏足够?? 的N、P等营养元素,或混合液中的DO不足时,细菌很快把大量有机物吸入体内,由于缺乏N、P或由于DO不足,又不能在体内进行正常的分解代谢,细菌就向体内分泌过量的多糖类物质,这些物质由于含有氢氧基而具有较强的亲水性,使活性污泥结合水高达400%,呈粘性的凝胶状,产生高粘性污泥膨胀。 考察出现污泥膨胀的前一段时间污水营养比BOD5:N:P=663.7:62:4.56=100:9.34:0.69,可见污水中N不缺少,而P含量甚少。污水中缺少足够的P来合成微生物细胞

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