CC-LINK现场总线在无心磨床变频调速系统中的应用.docx

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PAGE 1 PAGE 1 CC-LINK现场总线在无心磨床变频调速系统中的应用 为了提高圆柱滚子无心磨床的加工精度和效率,通过变频器来实现砂轮、导轮转速的无级变频调速。两台变频器通过CC-LINK网络模块与PLC通信,满意不同规格圆柱滚子的加工要求。应用状况表明,CC-LINK总线掌握技术提高了系统的运行稳定牢靠性。 0引言   无心磨床是用来加工圆柱滚子的一种机床,主要由砂轮、导轮、工作台、修整器等组成,加工时采用贯穿式磨削方法,即圆柱滚子在导轮的带动下从砂轮与导轮间穿过进行磨削。为了满意不同的加工工艺,砂轮与导轮采用变频调速。 1变频调速系统要求及结构   为了确保磨削质量,要求砂轮恒线速运行,因此随着砂轮磨削直径的减小,需运用变频器来调整电机的角速度,同时为了加工不同规格的圆柱滚子,要求导轮转速无级调速。   传统的变频器掌握采用外部端子掌握,即电位器给定频率,开关信号给定启停与方向命令。这种方式接线复杂,至少需要s根线,而且电位器给定频率需反复设定几次才能设定精确。而在掌握系统中采用CC-LINK通信方式仅需3根线,简化了接线,而且频率在触摸屏上可以直接设定,直观、精确。CC-LINK现场总线是三菱电机公司推出的一种基于PLC系统的现场总线,它具有性能卓越、应用广泛、使用简洁、成本节约等优点,在制造业中得到了广泛应用。   变频调速系统组成如图1所示,CC-LINK连接如图2所示。变频调速系统硬件主要由QOOJCPU,CC-LINK模块切61BT11、人机界面以及装有FR-ASNC通信卡的A700变频器组成。其中,QOOJCPU为系统核心;CC-LINK模块QJ61BT11为系统主站;人机界面用来设定和监视频率及其它数据,启动电机;A700变频器组成CC-LINK远程设备站。   2.1主站参数设定   由于主站与PLC的CPU间采用自动刷新通信方式,因此需要设置主站自动刷新参数。主站自动刷新参数通过三菱GPPW编程软件中的网络参数设置,设置画面如图3所示。另外需设定站的信息,把I/O设备选为远程智能设备,如图4所示。 为了提高圆柱滚子无心磨床的加工精度和效率,通过变频器来实现砂轮、导轮转速的无级变频调速。两台变频器通过CC-LINK网络模块与PLC通信,满意不同规格圆柱滚子的加工要求。应用状况表明,CC-LINK总线掌握技术提高了系统的运行稳定牢靠性。 0引言   无心磨床是用来加工圆柱滚子的一种机床,主要由砂轮、导轮、工作台、修整器等组成,加工时采用贯穿式磨削方法,即圆柱滚子在导轮的带动下从砂轮与导轮间穿过进行磨削。为了满意不同的加工工艺,砂轮与导轮采用变频调速。 1变频调速系统要求及结构   为了确保磨削质量,要求砂轮恒线速运行,因此随着砂轮磨削直径的减小,需运用变频器来调整电机的角速度,同时为了加工不同规格的圆柱滚子,要求导轮转速无级调速。   传统的变频器掌握采用外部端子掌握,即电位器给定频率,开关信号给定启停与方向命令。这种方式接线复杂,至少需要s根线,而且电位器给定频率需反复设定几次才能设定精确。而在掌握系统中采用CC-LINK通信方式仅需3根线,简化了接线,而且频率在触摸屏上可以直接设定,直观、精确。CC-LINK现场总线是三菱电机公司推出的一种基于PLC系统的现场总线,它具有性能卓越、应用广泛、使用简洁、成本节约等优点,在制造业中得到了广泛应用。   变频调速系统组成如图1所示,CC-LINK连接如图2所示。变频调速系统硬件主要由QOOJCPU,CC-LINK模块切61BT11、人机界面以及装有FR-ASNC通信卡的A700变频器组成。其中,QOOJCPU为系统核心;CC-LINK模块QJ61BT11为系统主站;人机界面用来设定和监视频率及其它数据,启动电机;A700变频器组成CC-LINK远程设备站。   2.1主站参数设定   由于主站与PLC的CPU间采用自动刷新通信方式,因此需要设置主站自动刷新参数。主站自动刷新参数通过三菱GPPW编程软件中的网络参数设置,设置画面如图3所示。另外需设定站的信息,把I/O设备选为远程智能设备,如图4所示。 为了提高圆柱滚子无心磨床的加工精度和效率,通过变频器来实现砂轮、导轮转速的无级变频调速。两台变频器通过CC-LINK网络模块与PLC通信,满意不同规格圆柱滚子的加工要求。应用状况表明,CC-LINK总线掌握技术提高了系统的运行稳定牢靠性。   2.2主站模块开关设里   每个站的信息确定后,可通过CC-LINK模

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