青海发投-科技创新工作总结.pptx

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?科技创新工作总结 ; 青海发投碱业有限公司以诚实信用,以质取胜,服务至上,开拓创新,引领业界;以人为本,坚持安全第一、预防为主、综合治理,致力于管理和科技创新;用负责的健康安全环境行为,造福员工,回报社会为公司管理方针,结合公司实际情况,采取了一系列有计划、有目的科技创新工作。具体工作总结如下: ; 一、2016年我公司投资440万元将水轮机应用于循环水凉水塔,效益明显。 ;我公司水气车间五台4200m3/h循环水冷却??,用于生产系统循环水降温。循环水通过循环水泵加压,将温度小于27℃、压力大于0.40MPa的循环水送往各装置区,生产系统换热后回水温度为31~39℃、压力为0.08~ 0.25Mpa,靠余压回到逆流式冷却塔。; ;改造前凉水塔风机电机驱动; ; 通过水轮机在循环水凉水塔的应用,每年可节约用电约283万度,按每度电0.40元计算,每年可节省电费约113万元。 ; 二、2016年?对蒸汽凝结水系统进行节能优化 ; 长期以来我公司部分蒸汽冷凝水没有得到有效利用,如煅烧炉部分凝结水及乏汽直接排放、疏水不合理和未安装疏水阀、造成了燃料、水资源的浪费。 ;1、2016年我公司从三个方面对公司蒸汽凝结水系统进行了改造,分别为:煅烧车间、热电车间、沿途管廊蒸汽管线疏水。; (一)煅烧车间 1、新建一套1.6MPa和0.5MPa闪蒸系统 一闪导淋等疏水通过新建的凝结水管道进新增的闪蒸系统,新建一条凝结水回收管线导淋等凝结水至热电 。 ;新增闪发器图片; (二)热电车间 1、新增定排扩容器乏汽回收冷凝器和定排水余热回收换热器,冷源采用抽凝式汽轮机的凝结水,回收定排扩容器乏汽和定排扩容器高温水的余热。 2、定排扩容器乏汽冷凝后的凝结水,经新增凝结水回收管道至锅炉房疏水扩容器水箱。; 本项目改造实施后,煅烧车间、热电车间和沿途管廊的高温水直排、大量乏汽放空的现象得到有效控制,减少疏水系统漏汽,减少了除盐水的制备量,同时缓解了热电车间锅炉超负荷运行的问题,每年可产生效益约300万元。 ;三、2017年公司制定吸氨塔花板修复方案对一座吸氨塔进行实验,并取得成功后,对三座吸 氨 塔 水 箱 花板进行了修复 。; 重碱车间吸氨塔冷却水箱由于长期受到氨盐水的冲刷腐蚀,导致水箱花板变薄,最薄处由原厚???为60mm腐蚀为不足10mm;严重的部分,相邻的几个花板孔已全部腐蚀;吸氨塔花板修复前照片;根据吸氨塔水箱花板尺寸,用不锈钢板预制备板;备板的作用是防止氨盐水对修复后的水箱花板产生直接冲刷。按照水箱花板孔间间距在备板上预制管孔,管孔能与水箱花板孔准确对中。然后按照花板孔的尺寸制作备板定位套、定位螺栓。 将预制好的孔成型模具涂上脱摸剂,从花板外侧安装到花板孔内。再从花板内侧涂抹修补剂,将花板孔和花板内侧塔壁腐蚀部位用修补剂涂抹填实至原始厚度。修补剂凝固后,取出花板孔内的摸具,将预制好的不锈钢备板安装在经修补剂修复的花板内壁上,贴紧靠实,将备板孔与花板孔找正对准后,使用定位套和螺栓进行定位、固定,然后在备板外侧涂刷一层耐腐蚀修补剂。安装冷却管,将O型圈和止退环打入花板孔内,对钛管进行固定和密封,试漏、试压后,封水箱盖。;吸氨塔花板修复后图片; 本修复方案,依据水箱花板尺寸和结构进行设置,结构简单,制造和使用方便,未对塔体进行改动。消除了水箱花板孔的渗漏现象,节约费用约为540万元。;固相水合法制取重灰时轻灰中杂质离子会影响重灰粒度,尤其是镁离子,在改造前控制精盐水中的镁离子来控制重灰粒度,但是也导致氨盐水管道、吸氨塔内结疤的后果,为了减少结疤对吸氨塔的影响,通常用酸洗的办法来解决,而酸洗对设备腐蚀较严重,为了防止吸氨塔结疤,花板腐蚀。我公司采取除去盐水车间精盐水中的钙、镁,在氨盐水中氯化镁工艺,避免吸氨塔内及管道结疤,并成功应用。;蒸吸增加一套加镁罐后用两套加镁系统,增加的一台加镁罐,每台加镁罐引出两条管线经氨盐水钛板房顶进氨盐水A桶和C桶,保证加镁量均匀可控,重灰粒度及生产负荷调整氨盐水加镁量的控制。改造后氨盐水指标控制在24-30mg/l,加镁泵使用变频电机,接入蒸吸DCS系统。; 氨盐水加镁流程改造后每年节约费用约62万元,提高生产的稳定性,减少因吸氨塔酸洗造成的波动,延长吸氨塔的使用寿命。 ;五、粉体流冷却器在煅烧重灰凉碱中的应用; 我公司原有流化床凉碱系统设备故障频繁,检修费用高,系统耗电量较大。因此,选择改用粉体流凉碱机,在确保产能的情况下,减少设备系统结构,降低动能消耗,降低设备维修工作量,以此达到节能降耗的目的。;6套流化

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