络筒回丝的产生原因和对策.doc

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络筒回丝的产生原因与对策 在我国纺纱企业的生产中,频繁地遇到一个令人头疼的问题,即不停地在筒子中发现有回丝,这些回丝在筒纱整经过程中会造成纱线断头,严重影响整经效率。为此,很多家纺纱企业都做过多次努力,通过各种方法解决这一问题,但效果不明显。而解决这一问题的关键在于调查回丝产生的原因,只有相关的原因找到了,才能有助于问题的解决。笔者结合生产实际,介绍在Autoconer5 RM型络筒机上防范络筒回丝的技术措施。 络筒回丝的产生原因 对生产中络筒回丝产生原因进行总结发现,主要有以下三种情况。 第一种是由于大吸嘴将纱吸乱形成回丝。在整经退绕时纠缠的乱纱被带起,由于无法退绕,纱线在靠近筒子表面处被拉断,形成断头而影响整经效率。 第二种是由于电清切纱与纱线断头同时发生,纱线断头发生在槽筒至电清之间的某处,这一段被切下来的纱线会弹起,掉落到电清上方的平板上,当纱线的下一次捻接动作完成后,在槽筒启动的时候,这一段纱线易被卷入筒子中成为回丝。在整经中表现为筒纱退绕时回丝被运动的纱线带出,但易在半途中被卡住,致使运动中的纱线被拉断。 第三种是由于纱线的强力差,强力弱环过多,造成纱线的张力断头发生在捻接器以下,纱线断头后无规则弹起,松散地搭到纸管的小头上。大吸嘴在找头过程中,筒子反转把搭在纸管小头上的纱线牢牢地缠到了纸管的小头上。如果大吸嘴第一次找头没有拉断缠在纸管小头上的纱,那么大吸嘴就会第二次、第三次甚至是第四次上去找头(和参数设定有关),在这多次找头的过程中, 就会把缠在纸管小头上的纱拉断。纱断了之后,就会产生两个头,其中的一个头被大吸嘴带下去,在捻接器中与小吸嘴带上来的下纱头捻在一起,槽筒启动,完成一个捻接过程。在这个捻接过程中,或者是下一个捻接过程中,留在纸管小头上的回丝易被带入筒子形成回丝,且回丝的一端浅浅地附着在筒子里,另一端依旧缠在纸管的小头上。 络筒回丝的解决措施 第一种回丝 大吸嘴吸乱纱产生的前提条件是 管纱的品质指标比较差,有很多的棉结、粗节、细节、小疵群或者是纱号超标,造成清纱器频繁切纱。一旦被切断的纱的上纱头紧紧地嵌在筒子中,大吸嘴多次没能找到头,就会造成吸乱纱现象。 要解决大吸嘴吸乱纱的问题,首先要保证大吸嘴向上运动寻找上纱头的成功率。要注意观察大吸嘴找上纱头的情况,要观察生产这一品种的所有络筒机的所有锭子,大吸嘴第一次找头的成功率要保证在99%以上。如果达不到99%以上,可以从以下几方面来进行改进:按标准来调整大吸嘴和筒纱之间的距离;对纸管的长度、圆整度和硬度进行检查,舍弃那些不合格的纸管;槽筒反向驱动有三档可用,分别是快、中、慢,按这三种情况分别做试验,看哪一种情况的找头效果最佳,确定了驱动以后,对驱动加速也可以进行选择,分别针对不同的加速度做试验,选择出最优工艺上机;其次,在找上纱头成功率有保证的情况下,尽量把大吸嘴的找头次数(大吸嘴离开零位到达贴近筒纱表面的次数)设置成最少。因为大吸嘴的找头次数越多,发生吸乱纱的几率就越大。吸的次数多了,筒子表面的纱就会被吸乱。同时相应调整大吸嘴动作次数(大吸嘴不回归零位,稍微离开筒纱表面后,再次贴近的次数)和捻接次数(即允许几次接不上头,设定的次数越多,产生大吸嘴吸乱纱的几率就越大)。某企业生产莫代尔9.8 tex纱,在筒子中发现了乱纱,确定是大吸嘴吸乱纱形成的回丝,络筒参数优化前后的络筒效果如下。 由以上数据可知,络筒参数优化后,在倒60个试验筒子的过程中,没有发现由大吸嘴吸乱纱造成的回丝,效果良好。值得注意的是,在络筒机运行的过程中,当单锭停下来的时候,值车工应手工把筒子上的乱纱清理干净。 第二种回丝 第二种情况形成的一段回丝被弹起后,飘落到捕纱嘴上方的平板上。若捕纱嘴有足够的负压,完全可以将其吸到回丝箱内。如果没有负压或者是负压小,回丝才会附着在平板上,最终被高速退绕的纱线带入筒子内,形成看不见的“隐性”回丝。解决这类 回丝可以从三方面入手,第一,改善配棉,以减少纱线上的强力弱环,从而减少在槽筒和筒子接触处的断头;第二,加强生产车间内部的设备、温湿度及操作等方面的管理,杜绝偶发性纱疵的产生,优化前纺及细纱的工艺,以期减少粗细节的数量,减少电清的切纱次数;第三,如果络筒机的单锭上有空气转辙器,用柔软的东西把它堵住,以保证无论大吸嘴运动到什么位置,捕纱嘴都会有持续的强负压,只要有回丝在其附近,都会被吸入到回丝箱内。至少每5天要对捕纱嘴做一次彻底的清洁,保证捕纱嘴不被堵住,随时随地都可以吸取回丝。某企业生产的 C 18.5 tex 纱在整经时,发现筒子中有附入的回丝,并且造成了停机。在优化配棉和前道工艺提高单纱强力的同时,对车尾的回丝箱进行彻底清洁;对连接捕纱嘴的塑料管进行彻底清洁,对已磨损的进行更换;及时填补空气转辙器处缺失的螺钉。优化前后络筒效果如下。 第三种回丝 第三

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