延迟焦化装置腐蚀.ppt

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延迟焦化装置腐蚀

延迟焦化装置的腐蚀 生产准备部 2009-02-03 延迟焦化主要腐蚀机理 腐蚀分析 减压渣油含硫化物、环烷酸、氮化物和盐等腐蚀介质,在焦化炉高温下腐蚀介质部分分解,进分馏塔的腐蚀介质有:NH3、HCL、H2S、H2O等; 分馏塔 顶部低温部位有H2S-NH4CL-NH4HS-H2O腐蚀环境,存在减薄与应力腐蚀机理; 中上部有氯化氨腐蚀; 底部与蜡油段有高温硫与环烷酸腐蚀(原料进分馏塔底环烷酸被汽提到上层); 加热炉 对流段的烟气露点腐蚀与管内高温硫与环烷酸腐蚀; 辐射炉管外的氧化腐蚀(主要原因),管内的高温硫腐蚀;炉管的高温蠕变失效; 焦炭塔热疲劳损坏 裙座与塔体的连接焊缝裂纹; 堵焦伐焊缝裂纹; 上半节筒体腐蚀减薄; 中下部筒体鼓肚与裂纹; 塔体倾斜; 复合钢板复合层焊缝开裂 地脚螺栓损环; 筒体材质珠光体球化和石墨化; 裙座-筒节连接柔性槽孔开裂。 裙座开裂 柔性槽(钥匙孔/槽口/应力释放器)开裂 是否有效在争论中,SEI的分析认为没有效果 珠光体球化及石墨化 碳钢材料金相的片状珠光体在长时间高温下形成球状,20 号钢达到严重球化程度(5 级)后,其常温抗拉强度将下降20.6%,屈服极限下降24%,布氏硬度(HB)和铁素体显微硬度分别降低17.7%和23.4%,延伸率和断面收缩率则分别增加20%和15.6%。严重球化(5 级)的20 号钢的高温短时抗拉强度的下降幅度介于19.4~24.7%之间。 20g 高温材质劣化最严重的程度是珠光体完全球化并伴随严重石墨化。按规范,4级石墨化已是不能用了。 Cr-Mo钢没有珠光体球化和石墨化问题 API于1996年对54台焦炭塔调查 (1) 61%的焦炭塔发生了鼓胀变形; (2) 97%的焦炭塔发生了环向开裂; (3) 多数鼓胀和开裂位于锥体上方筒体的第3、4、5 层侧板; (4) 78%经历了塔体裙座开裂。 焦炭塔鼓胀原因 (1)母材与焊缝强度不匹配; (2)棘轮效应; (3)焦炭挤压; (4)热斑; (5)局部超压区; (6)焦炭床层着火; 焦化工艺发展对设备的影响 焦炭塔日趋大型化 美国材料趋于Cr-Mo钢 1950至1969年期间,选择碳钢、C-1/2Mo居多, 1970-1979年期间,选择1Cr-1/2Mo者居多, 1980至1997年期间,选择1Cr-1/2Mo、1-1/4Cr-1/2Mo者居多,有的焦炭塔甚至选择2-1/4Cr-1Mo 目前我国选材已与国际相同; 但CrMo钢制的焦炭塔也出现了不同程度的鼓胀和开裂现象考虑了CrMo钢的开裂修复、抗热棘轮变形性能以及经济性等因素,又重新选择了碳钢作为焦炭塔的主体材料。 整个生焦周期变化对焦炭塔应力应变水平的影响 在焦炭塔操作过程中,最不利的应力是由加热-急冷诱发的轴向应力,由此产生的轴向应变大于周向应变; 循环周期又对轴向应力应变波动范围的影响较大; 控制初期急冷速率延长焦碳塔使用寿命 蒸汽汽提持续时间增加 1 小时,仅降低温度 15℉。因此,用延长蒸汽汽提持续时间的方法来改善焦碳塔的长期使用性能,效果不大。 吹蒸汽有两个目的:防止树状通 道堵塞、提高瓦斯油收率。在焦 床顶端未转化的液体进料向下流 入通道,焦化后将堵塞通道; 急冷初期的壁板不均匀冷却是多 数壁板失效的原因; NACE资料:美国腐蚀工程师协会 发生以下情况时,焦化塔就无法正常操作了: 壳体和接管处的穿壁疲劳裂缝的频率和严重性已经发展到不安全的程度 鼓胀和变形严重到认为塔的结构上已经不够坚固了 变形严重到管道和塔不对中,使管道再也无法与塔正确连接 ; 广石化焦炭塔失效评定 4台焦炭塔96年投用,直径Φ6000,壁厚26mm,材料20g。 05年6月生焦周期由48小时改为40小时;06年由于焦炭塔变形大又改回48小时; 检验情况:2000年与2002年检验无问题,2005年发现变形和裂纹,07年由通用院检验; 变形检查 厚度测定未见异常减薄 裙座材料检查符合20g要求 硬度检查比2000年整体略微降低 裂纹检查: 1) 筒体底部环焊缝、下锥体纵焊缝 T101四塔共发现19条裂纹,深度 1mm,最长20mm 裙座柔性槽100%开裂,大部分是 贯穿性裂纹,最长30mm 检查分析 鼓凸检查和垂直度检查已超过SHS01007-2004《塔器设备维护检修规程》的规定; 材质中度球化,是碳钢材质劣化的一种现象 操作分析 两种工况相比20小时生焦的总冷却时间少了1.5小时,可能是变形的主要原因 小吹气时间比指导意见少0.5小时也是个原因; 安全评估 对筒体底部筒节、裙座角焊缝、柔性槽开孔处的热机械疲劳寿命预测,分别是3.7、4.3和1.4年; 四台焦炭塔筒体鼓

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