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Vol22No.4 安徽工业大学学报 第22卷第4期
October
2005 Anhui
J.of of
UniversityTechnology 2005年10月
文章编号?167t一7872(2005)04—0509—03
炉前脱硅技术在太钢4#高炉的应用
卫计刚,张登山。杨志荣
(太原钢铁公司炼铁厂)
摘要:为配合二钢厂实现转炉冶炼不锈钢,在辅高炉安装了炉前喷吹法脱硅装置。运行实践表明脱硅效果良好,可以作为铁水
炉外降硅技术推广应用。
关键词:高炉;喷吹法炉前脱硅;效果
9
中图分类号:盯549 文献标识码:B
太钢4#高炉炉前脱硅是二钢不锈钢冶炼系统的配套工序。二钢不锈钢系统的核心是用转炉冶炼不锈
钢,其工艺要求对高炉铁水进行三脱(脱硅、脱磷、脱硫)处理。针对铁水含硅量较高的现状,同时为了减轻二
钢三脱站的工作负担,缩短铁水预处理时间,公司决定在甜高炉配套新建高炉炉前预脱硅装置,将高炉铁水
硅含量降低0.2~0.3个百分点,未达要求(SIO.2%)的再由二钢进行深脱硅处理,以满足不锈钢冶炼的要求。
正式投产。
该工艺的主要特点是:(1)喷枪设备安装在摆动流嘴的除尘罩上方,不占炉前出铁场地,不影响炉前正常
作业;(2)脱硅过程与出铁过程同步进行;(3)脱硅反应主要在摆动流嘴中进行,对摆动流嘴有一定的侵蚀,对
铁水罐内衬侵蚀很小;(4)所用脱硅剂为烧结机除尘灰,环保上固体废弃物得到综合利用。
该系统经过两年多的运行,脱硅效果良好,脱硅后可将铁水含硅量降低0.2—0.3个百分点,喷吹浓度达
50 m/s以下,能够满足二钢不锈钢冶炼的要求。
kg/m3以上,喷吹速度达9
1炉前脱硅技术国内外现状及基本条件
1_1炉前脱硅技术国内外的应用情况
高炉炉前铁水脱硅技术的工业化应用始于上世纪70年代末,在国外已有20多年的操作应用经验,如日
本、韩国等国家的一些钢铁厂都已广泛使用,而国内虽然也在这方面做了不少工作,但实施的很少,到2002
年为止,只有台湾的中钢公司高炉与宝钢的1’,3。高炉采用了炉前脱硅。目前炉前脱硅所用工艺主要有投撒
法、喷吹法两种,所用脱硅剂主要成分为氧化铁。投撒法的特点是脱硅剂靠自重加到铁水中,脱硅剂的选择范
围较宽(种类、粒度),系统工艺流程及设备都比较简单,但脱硅效率低。喷吹法是把脱硅剂用压缩空气经喷枪
姒一定的速度射人铁水,脱硅剂粒度要求很小,与铁水混合较好,有利于脱硅反应进行,因而脱硅效率比投撒
法要高。因此国内现在基本都采用喷吹法炉前脱硅,我公司是继台湾、宝钢之后第三家大型高炉采用喷吹法
铁水炉前脱硅技术。
1.2基本条件
1.2.1甜高炉状况
m3
高炉有效容积1650
铁口数2个
t/d
日出铁量:3300—3800
min
每次出铁时间:60~90
铁水初始含硅量:03%-0.7%
t,年脱硅铁水量:30—50万t。
1.2.2主要生产要求 脱硅铁水日需量:800~1500
脱硅剂:烧结机除尘灰,含水量小于1%,氧化铁含量不小于22.5%,粒度小于lmm。
收稿日期:2005—08-11
510 安徽工业大学学报 2005桩
脱硅效率:在脱硅剂成分符合要求,铁水温度适宜的条件下,铁水含硅量降低0.2。0.3个百分点。
2脱硅工艺流程
4。高炉炉前预脱硅装置包括一个喷粉站和两套嵝枪设备。喷粉站自上而下主要有一个贮粉仓、一组卸料
控制管路、一个喷吹罐、一组料流控制调节阀等组成。南dLX,铁场的摆动流嘴上方各设一套喷枪装置,喷枪设
备由摆动流嘴除尘罩、喷枪设备主体和喷枪头组成。
(1)喷粉站工艺流程
合格的脱硅剂由吸引压送罐车运到喷粉站旁,通
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