一次风机、送风机出现问题专业分析.doc

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一次风机、送风机出现问题专业分析

动叶可调轴流风机运行故障分析 王力强 大唐国际吕四港发电有限公司 一、一次风机降出力 (一)事件经过及处理情况 由生产实时监控系统相关曲线看出: 2010年9月5日2时28分,1号机组负荷438MW,总燃料量178T,主汽压力19.38MPa,主汽温度595℃,主蒸汽流量1304t/h。1A一次风机动叶开度40%,电流89.5A,出口风压8.41KPa,1B一次风机挡板开度51%,电流99.2A,出口风压8.45KPa; 2时29分56秒, 1A一次风机动叶开度55%,电流44.8A,出口风压降至2.66KPa,此时,1B一次风机叶开开度51%,电流99.4A,出口风压8.45KPa; 2时30分01秒,1A一次风机出口风压下降至2.57KPa,动叶开度55%,电流45.8A, 1B一次风机挡板开度65%,电流105A,出口风压4.38KPa;一次风机自动解除。 2时30分22秒,1A一次风机出口风压3.2KPa,动叶开度55%,电流47A, 1B一次风机动叶开度65%,电流103.9A,出口风压4.46KPa;两台风机跳闸,锅炉灭火,首出锅炉失去所有燃料。 1A一次风机停运后,对风机动叶进行传动试验,传动试验中发现,动叶在全关位置,指令将动叶从0开到50%时,动叶实际未动,从50%开到100%时,动叶实际开度大约在50%。外部机械指示不动,初步判断动调头内部存在问题,更换动调头。 12:30分,动调头更换结束,配合热工重新调整动叶,16:22分,风机启动,运行正常。 (二)事件原因分析 动调头损坏是本次故障的直接原因。返厂检修发现3200轴承保持架松动,反馈轴锈蚀卡死磨损,齿轮齿套损坏,液压机构内油质不洁、有锈迹。 (三)事件暴露出的问题 不排除设备本身存在安装与质量问题,但与检修维护不到位也有关系,油中带水可能是由于冷油器严密性差,另外,对反馈杆轴承缺少检查,由于该轴承锈蚀卡涩导致3200轴承损坏在其他电厂也有发生. (四)防范措施 1、计划检修时应对冷油器泵压查漏,检查反馈杆轴承。 2、一次风机动调使用一年后,尽可能更换,送风机动调可适当延长检修期。 二、送风机3200轴承损坏故障分析 一)、事故前的运行方式 #1发变组运行于220KV正母线,自带6KV厂用电,#2发变组运行于220KV副母线。#1机组汽机侧A、B汽泵运行,锅炉A、B侧引风机、送风机、一次风机均运行,A、B、C、D、E共5台磨煤机运行,F磨煤机定检;机组为协调控制方式,AGC退出(省调令),#1机组负荷580MW。 二)、事故现象、原因及处理经过 09时05分#1锅炉MFT,汽轮机跳闸,发电机解列。机组跳闸首出原因为“锅炉炉膛压力低”。经就地检查确认,引起炉膛压力低的原因为1A送风机动叶调整机构失灵动叶全关所致,出口风压仅9秒就降到零。在两台引风机的抽吸作用下,炉膛负压立即增大,炉膛压力低保护动作(-1780KPa开关量动作),锅炉MFT,汽轮机跳闸,发电机解列,即时将1A送风机转入抢修状态。 启动电动给水泵,发现出口电动门故障打不开,只好按汽动给水泵上水方式进行启机。 随即通过#2机组辅汽对1B小汽机进行暖管,09时35分,1B小汽机挂闸启动,09时55分锅炉上水,10时30分,启动1B引风机、1B送风机,进行炉膛吹扫;11时20分,#1炉点火成功;14时30分汽轮机冲动;15时10分机组定速(3000转/分),15时18分#1发电机并入电网。 三、1A送风机动调机构处理过程及故障原因分析 (一)处理过程 1A送风机检修工作票10:50开工后,立即组织人员拆卸送风机大盖。14:30,解体检查发现动调机构伺服阀齿套连接轴承滚珠脱落,内外套磨损严重,无法继续使用。进行更换工作,动调机构18:20安装完毕,21:20动调机构找正结束,22:00动叶角度调整完毕,24:04恢复运行。 (二)送风机动调机构工作原理 送风机动调机构由油缸和伺服阀两部分组成,实现动静转换,油缸固定在风机叶轮上随着叶轮旋转,伺服阀通过油缸活塞轴2套滚珠轴承(6209)支撑,通过活塞轴与油缸连接在一起,活塞轴旋转,伺服阀静止不动。齿套通过连杆与油缸连接在一起,连杆从油缸活塞轴中心孔穿过,一端通过螺母固定在油缸外套上,一端通过一套径向止推轴承(3200双列向心推力球轴承)利用挡圈固定。 通过电动执行器发出开关指令,执行器齿轮带动错油门拉杆,将错油门打开,液压油通过错油门进入油缸腔室推动油缸外套轴向移动,再通过叶片轴上的拐臂轴转换方向,使叶片产生圆周运动,实现叶片开关操作。齿套则通过油缸外套的轴向移动产生轴向位移,利用执行器所给开关指令使动叶停止在某个开度,同时带动反馈齿轮转动,

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