第四章__EA888发动机连杆胀断工艺改进方案技术报告.docVIP

第四章__EA888发动机连杆胀断工艺改进方案技术报告.doc

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第四章 EA888发动机连杆胀断工艺改进方案 4.1 锻造前改进措施 第一、为了确定EA888连杆的锻造加热温度,与白城中一精锻股份有限公司的同志们一起做了大量的工艺实验。因为锻造前的加热温度与锻造后的冷却速度是互相制约、互相关联的,所以,把此项放在4.2与锻造后冷却速度的控制等问题一并详细阐述。 第二、针对锻造加热温度不稳定的几个产生原因,分别采取了如下措施: 1.针对人工摆料有时间断、不连续的问题,和设备制造厂家共同协商、研究,在原有设备上增加了自动上料装置。这种上料装置只需将料倒入上料机,设备自动排序、自动上料,进料速度可以调节离子经离子处理后,可显著提高材料表面的硬度,使其具有高的耐磨性、疲劳强度,抗蚀能力及抗烧伤性等。 2.在辊锻模上增加了吹风装置。辊锻模上增加吹风装置后,每辊一个坯料,吹风装置会自动吹去辊锻模型腔内残留的氧化皮,避免氧化皮粘结在模具型腔上,从而避免辊坯拉伤。 针对辊坯有飞刺、折叠的问题。白城中一新购买了两个专业软件,一个是专用于辊锻模设计的德国VeraCAD软件,另一个是专用于锻造模拟的俄罗斯Q-Form软件。这两个软件的应用,不仅提高了辊锻模设计效率,更重要的是提高了设计精度。在模拟过程中,可以发现设计缺陷,从而在设计阶段消除,避免了辊坯飞刺、折叠问题的产生。 4.2 锻造中改进措施 第一、针对锻件折纹返工率高的问题,采取了如下措施: 1.改进EA888终锻模具设计。加大筋部和腹板过渡处圆角,原设计此处圆角为R3,更改后圆角为R4。 2. 改进EA888预锻模具设计,主要是改进杆部结构的设计,减小筋部厚度,加大拔模斜度,加大筋部和腹板过渡处圆角。 第二、针对锻件超重废品多的问题,对EA888模具设计进行了改进: 1.减小大头孔处的拔模斜度,由原来的6°改为3°; 2.减小冲孔连皮厚度,由原来的2.4改为1.8,以减小冲孔力及变形量; 3.更改筋部及腹板厚度尺寸,使之与大小头厚度尺寸相匹配; 4.增加大头前端平面厚度,以补偿因冲孔造成的变形量。 第三、 针对锻件错差大的问题,采用德国进口防松楔铁代替了原有的固定楔铁,这种新型楔铁调整是利用楔型调整机构来实现的。它借助于放在后肘板肘承座与机架后壁间的两个楔铁来调整,当拧动螺母,借丝杆使后楔铁沿机架后壁上升时,前楔铁则沿平行于机架侧壁上的导槽向前移动,因而推动肘板与动颚也向前移动,使。 图4-2 EA888连杆模具大头孔设计示意图 第七、针对冲孔后可能出现杆部弯曲的问题,从两方面采取了措施: 1.针对冲头易磨损导致的弯曲问题,从韩国订制了表面经过特殊涂层处理的专用冲头,这种冲头耐热磨损能力强,而且表面不粘结氧化皮,冲孔质量好,冲头寿命高,冲孔变形小,也就不容易出现弯曲现象。 2.在切边冲孔后采用了热压工艺,EA888连杆热压工艺是指连杆在热状态下,切边冲孔后,利用压力机对连杆大小头平面进行精整、校正,一方面可以提高连杆的表面尺寸精度,另一方面对连杆进行校正,避免弯曲。 4.3 锻造后改进措施 锻造后,坯料的加热温度及锻后冷却速度控制,直接决定连杆的内部质量。EA888连杆的技术要求为:锻件采用锻造余热正火处理,金相组织为珠光体+铁素体,铁素体含量不超过35%。力学性能指标要求如下表4-1: 表4-1: 抗拉强度 屈服强度 延伸率 断面收缩率 950~1100MPa ≥750MPa ≥12% ≥30% 要想达到EA888连杆的技术要求,难点就在于铁素体含量的控制。要想控制铁素体的含量,首先要知道铁素体是怎么样形成,或者说是怎么样析出的,这要根据Fe-Fe3C合金相图中组织转变过程来分析。从Fe-Fe3C相图,对于36MnVS4我们处理为普通碳素结构钢,含碳量0.34%,即不考虑合金元素对临界温度、热处理工艺参数等的影响,依据过冷度对转变产物的影响,就是说珠光体转变伪共析区左浓度线,即根据Acm低温延长线,并根据杠杆定律计算:在Ar3稍下,铁素体量~55%;在650℃,铁素体量~51%;在550℃,铁素体量~38%;在500℃,铁素体量≤35%。 为此,我们分温度段用不同的冷却速度进行了试验: 实验条件:一台高温炉,使用温度800~1150℃;一台低温炉,使用温度≤700℃;一台速冷装置,风压达到>1000Pa;一部美国雷泰的红外测温仪。 我们利用3件精锻连杆,对其进行重新加热,采用了4种控制冷却的方案: 1)950℃奥氏体化加热和保温30MIN结束后,缓冷到850℃吹冷,待降温冷却至550℃后,等温处理保温时间60MIN,出炉缓慢冷却; 2)1150℃奥氏体化加热和保温30MIN结束后,直接吹冷,待降温冷却至550℃后,并等温60MIN,出炉缓慢冷却; 3)1150℃奥氏体化加热

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